淺淡如何做好電廠起重吊裝技術(shù)創(chuàng)新及安全操作
發(fā)表時間:2014-03-15 08:46:49作者:來源:本站點擊: -
起重吊裝在電廠大修時,對汽輪機、電氣方面大型設(shè)備和精密設(shè)備的起重吊裝起到關(guān)鍵的作用,通過吊鉤或其他吊具起升,實現(xiàn)生產(chǎn)過程機械化不可缺少的設(shè)備,但也是一種危險因素非常大的特種設(shè)備,存在較多危險源和相當?shù)奈kU性。我從事電廠起重工作15年來,參加了本廠所有機組檢修重要設(shè)備的吊裝工作和外出承包其他電廠大修設(shè)備的吊裝工作,主要負責(zé)汽輪機、電氣方面大型設(shè)備和精密設(shè)備的起重吊裝和指揮工作。并參與了鍋爐、燃料等方面重要設(shè)備吊裝作業(yè)指導(dǎo)書的起草工作。在工作過程中應(yīng)全面貫徹和執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針政策,認真執(zhí)行“看、問、想、干、收”的工作步驟,嚴格執(zhí)行有關(guān)起重機械的安全規(guī)定和制度,在保證人身安全和設(shè)備安全的情況下,大膽進行技術(shù)革新,并在實際安全操作中得到很好的應(yīng)用和推廣。
一、創(chuàng)新操作經(jīng)驗,提高作業(yè)效率和安全。
電廠起重吊裝作業(yè)要正確、合理、安全地使用起重工索具,熟知作業(yè)環(huán)境的狀況,充分識辨作業(yè)危險源,透徹了解所吊物件的結(jié)構(gòu)、重量、形態(tài)、綁扎牢固規(guī)范、發(fā)出的指揮信號清晰、反應(yīng)應(yīng)變能力迅速等都是起重吊過程應(yīng)該具備的條件。特別是在電廠大修時,工程量大,機械使用的程度高且頻繁,要求起重吊裝作業(yè)人員不但要有理論知識,還要有豐富的經(jīng)驗,不斷創(chuàng)新工作經(jīng)驗,才能又快又安全的做好起重吊裝作業(yè)。
一是采用起重機大、小吊鉤換位。針對我廠125MW機組大修尤其汽輪機房中的汽輪機高中壓、低壓內(nèi)外缸的吊裝和翻轉(zhuǎn),汽輪機高、低壓轉(zhuǎn)子等重大、精密設(shè)備的吊裝工作的過程較復(fù)雜,且行車的小鉤在電氣側(cè),大鉤在鍋爐側(cè),當行車小車到限位時,發(fā)電機轉(zhuǎn)子的假軸(1米左右)仍然在發(fā)電機定子里面,強行吊出可能碰壞發(fā)電機定子造成事故,所以進行了三次倒鉤才安全順利完成,費時費力,存在較大的安全隱患。工作結(jié)束后,我再次到現(xiàn)場進行細致觀察,發(fā)現(xiàn)大鉤與小鉤的距離剛好1米左右,能否把大、小鉤換位呢?大修結(jié)束后經(jīng)征求設(shè)備生產(chǎn)廠家和有關(guān)專家的意見,答復(fù)說可以換位。我們在機組運行使用行車頻率較少時,把行車的小車吊起旋轉(zhuǎn)180度,完成了換位工作。第二次125MW機組大修,采用起重機大、小吊鉤換位在抽穿發(fā)電機轉(zhuǎn)子時,一次順利完成,同比以前的方法節(jié)省了2個多小時,而且安全隱患得到消除,未影響其他設(shè)備的吊裝檢修,實現(xiàn)了安全和效益雙豐收。
二是抽穿發(fā)電機轉(zhuǎn)子方法改進。以前在抽穿發(fā)電機轉(zhuǎn)子時,我們采用弧形板墊在發(fā)電機定子鐵芯上,在轉(zhuǎn)子的風(fēng)葉上裝上滑塊,把轉(zhuǎn)子承在鐵芯上,后端用5噸手拉葫蘆拉的方法。這種方法要5個工作人員以上,時間達6個小時,而且手拉葫蘆拉動時會造成轉(zhuǎn)子晃動,容易發(fā)生碰撞定子線圈的事故。在穿發(fā)電機轉(zhuǎn)子前,我決定采用2噸卷揚機代替手拉葫蘆。我對現(xiàn)場進行了認真的察看,發(fā)現(xiàn)發(fā)電機后端右側(cè)的混凝柱上可以固定卷揚機,汽輪機低壓下缸的吊裝吊耳和發(fā)電機定子吊裝吊耳上各掛一個2噸的導(dǎo)向滑車是可以實現(xiàn)的,而且抽穿發(fā)電機轉(zhuǎn)子都可以用。穿轉(zhuǎn)子采用這種方法后證明,過程平穩(wěn),不會出現(xiàn)晃動現(xiàn)象,而且3個工作人員就可以完成工作,用時僅4小時(全過程)。在2007年第二臺135MW機組大修抽轉(zhuǎn)子時,也對這種方法進行了驗證,完全安全可靠,解決了我廠長期以來用手拉葫蘆抽穿發(fā)電機轉(zhuǎn)子的歷史。
三是采用單鉤翻轉(zhuǎn)汽輪機上缸。2007年3月,我廠對外承包某電廠的大修工作,主廠房的行車設(shè)計為32/5噸,而且未經(jīng)過定期維護和保養(yǎng),設(shè)備完全老化。吊出汽輪機上缸后,發(fā)現(xiàn)要翻過來才能吊出隔板,而汽輪機上缸重達25噸,行車小鉤吊重3噸左右就出現(xiàn)打滑現(xiàn)象。怎么辦呢?很多師傅和對方的檢修人員說在行車上掛10噸手拉葫蘆,但這樣費時費力。經(jīng)過仔細觀察和考慮,并綜合現(xiàn)場的情況,決定用大鉤翻缸。我用大鉤掛在汽缸重量輕的一端,把汽缸完全吊離地面,用枕木墊在汽缸下端的邊緣上,當汽缸的重量承在枕木上將要向小鉤方向傾斜時,用小鉤僅有的吊重力固定一下汽缸下端,跑動小車,把汽缸的中心偏移到大鉤下方后,慢落大鉤,小車跟跑,直至完全把汽缸翻轉(zhuǎn)放平,用枕木墊牢。事實證明這種方法是安全可行的,為我們檢修爭取了不少時間和勞力。
二、嚴格安全操作,降低事故隱患
起重作業(yè)人員作為特殊工種作業(yè)人員,必須持證上崗?fù)?,要加強對起重作業(yè)人員的安全意識教育,提高崗位技能、自身素質(zhì)和工作責(zé)任心,并做到自覺遵章守紀,嚴格按制訂的方案操作,思想上絕對不能麻痹大意、掉以輕心。要善于開動腦筋,不斷積累實踐經(jīng)驗,工作嚴謹、達到既減輕勞動強度,又降低事故隱患。
一是加裝電動葫蘆。在一次吊裝排粉機電機過程中,我發(fā)現(xiàn)幾位師傅吃力地在拉葫蘆,我走前去一看銘牌,電機重達6300公斤,而吊裝工具(手拉葫蘆)起重量僅為5噸。我告訴師傅們說這是違章作業(yè),會出事故的。而他們說一直以來都是這樣吊裝的,包括送風(fēng)機電機也是超負荷作業(yè)。我認真查看了排粉機電機和送風(fēng)機電機的現(xiàn)場,發(fā)現(xiàn)吊裝用工字鋼完全可以延伸到吊裝口,而且上方剛好有預(yù)埋固定鐵可以固定工字鋼,加裝10噸電動葫蘆的話,可以省時省力,提高工作的安全性。經(jīng)報生產(chǎn)經(jīng)營部審批后,在檢修間割期間內(nèi)實施了這一方案。電動葫蘆加裝后,經(jīng)過試吊,完全合格。但為了安全起見我還是根據(jù)設(shè)備的重量,把電動葫蘆的吊重量限為7.5噸。這種方案實施后,效果明顯,節(jié)省了勞力、減輕了勞動強度、減少了工作時間,還解決了排粉機檢修要掛3個手拉葫蘆的老大難問題。我還對其他7臺同樣問題的吊裝設(shè)備進行了改造,從而大大提高了起重工作效率,減輕了起重班的工作壓力,也節(jié)省了檢修時間。
二是加裝起重吊耳。1999年有一臺50MW機組進行第三次大修工作,在進行勵磁機吊裝時,我發(fā)現(xiàn)勵磁機無任何吊裝吊耳,只能通過底座一個僅能穿過一根鋼絲繩的地方吊起,而且只能單點起吊,用手拉葫蘆找平的話,又可能損壞軸瓦,聽老師傅說,在上次吊裝時出現(xiàn)空中墜落,就位時又撞壞連接水管的事故,都是因為不平衡,行車跑動時晃動造成的。我認真觀察后,發(fā)現(xiàn)在勵磁機底座的4角對稱點可以加裝起重吊耳,但又怕?lián)p壞整體結(jié)構(gòu)。經(jīng)請示機組生產(chǎn)廠家、結(jié)合電氣專業(yè)人員的意見,都同意實施。加裝吊耳實施后,勵磁機平穩(wěn)地吊出,未出現(xiàn)任何不安全現(xiàn)象;而且在復(fù)裝、找中心時,可以很快地調(diào)整。為我廠解決了長期困擾的安全難題,也降低了我們在工作中存在的安全隱患。